张师傅直到深夜才风尘仆仆地赶回车间,脸上带着难以掩饰的兴奋。他小心翼翼地从一个帆布包里取出几个用油纸包裹得严严实实的小零件。
“成了!”他声音有些沙哑,却透着光亮,“看我那师弟,开始还摆架子,说我异想天开。等我拿出苏同志画的草图,又说了咱们的想法,他琢磨了半天,直说这设计巧!二话不说就动用了他们厂里最好的设备,连夜给赶出来了!瞧瞧这精度,这光洁度!”
众人立刻围了上去。在昏黄的灯光下,那几个磷青铜加工的缓冲模块和微型连接件闪烁着金属特有的冷冽光泽,边缘光滑,尺寸精准,果然不是他们现有条件能手工做出来的水准。
苏宁拿起一个核心的弹性微调件,对着灯光仔细查看,眼中满是赞叹:“太好了!张师傅,您立了大功!有了这些精密零件,我们的改造就成功了一半!”
陆信也长舒一口气,用力拍了拍张师傅的肩膀:“辛苦了,张师傅!费用方面……”
“嗐,提这个干啥!”张师傅摆摆手,“我那师弟也没多要,就当支持咱们搞创新了。他说了,要是咱们这东西真成了,以后他们厂说不定还能跟咱们合作呢!”
好消息让大家精神一振,连夜的疲惫似乎都驱散了不少。
“零件齐了,咱们抓紧时间安装调试!”苏宁挽起袖子,眼神重新聚焦在那台被部分拆卸的样机上。
然而,理论的完美落实到实践,总会遇到意想不到的困难。在安装新的弹性微调结构时,他们遇到了麻烦——如何确保多个刀片组的微调机构动作同步,并且弹性幅度一致?
“不行,”张师傅拧着眉头,指着刚刚装上去的一个刀组,“这个明显比旁边那个‘软’,受力后回弹不一样。这样运行时,处理出来的藤条厚薄肯定会不均匀。”
赵老憨试着用手按压了几下,也发现了问题:“是啊,俺感觉这个劲道大点,那个小点。这可咋整?一个个调吗?那得调到啥时候去?”
春苗看着图纸上复杂的结构,也有些一筹莫展:“宁姐,是不是我们设计的这个弹性系数还是没算准?或者加工有细微误差?”
车间里陷入了短暂的沉默。时间一分一秒过去,眼看就要天亮,问题却卡在了这看似微小,实则关键的协调性上。
苏宁闭上眼睛,深吸一口气。她知道,常规的试错方法太耗时了。是时候动用那个精度提升了的【未来蓝图】模拟器了。
“大家别急,”她睁开眼,语气平静却带着一种让人安心的力量,“我们再重新核算一下。陆信,帮我拿一下测量尺。张师傅,您经验丰富,感觉一下这几个模块安装后的预紧力差异……”
她一边说着,一边将手看似无意地放在样机的机架上,集中精神。
【启动【未来蓝图】模拟器,目标:当前改造中的刮青刀组弹性微调结构,模拟运行状态,重点分析多机构同步性与弹性一致性。】
瞬间,她脑海中仿佛出现了一个透明的、动态运转的机器三维模型。模型清晰地显示出各个缓冲模块在模拟受力下的形变情况,以及相互之间的细微差异。问题根源一目了然——并非设计本身有大问题,而是由于零件安装的细微角度偏差和基础机架本身存在的微小形变,导致了各模块的初始预紧状态和受力环境不完全一致。
同时,模拟器还给出了几个优化方案提示,包括微调安装垫片的厚度、在特定位置增加辅助定位销,以及调整复合弹簧片的初始预压行程。
信息流在脑海中闪过,现实中只过去了几秒钟。苏宁收回手,眼中闪过一丝明悟。
“我大概知道问题出在哪儿了。”她拿起工具,指向其中一个安装座,“不是零件本身的问题,是安装基准和基础机架的累积误差导致的。我们需要稍微调整一下这里的垫片,给这个模块增加0.1毫米的预压补偿。另外,在这里和这里,”她又指向另外两个点,“加装两个临时的定位辅助块,确保安装角度绝对一致。”
张师傅将信将疑:“苏同志,这……能行吗?光是感觉,很难判断这么细微的差别啊。”
“试试看。”苏宁语气笃定,“根据受力分析和误差传递原理,这是最可能的原因。我们先按这个方案调整。”
陆信看着苏宁那异常自信的眼神,心中微动,毫不犹豫地支持:“听苏宁的,动手调整!”
众人再次忙碌起来。按照苏宁指出的点位和方法,他们小心翼翼地增减垫片,安装临时定位块。每一个调整都看似微小,却精准地指向了问题的核心。
当最后一个调整完成,张师傅再次用手均匀地按压几个刀组时,他脸上露出了难以置信的表情:“嘿!神了!感觉劲道一样了!回弹也同步了!”
赵老憨也试了试,咧开大嘴笑道:“哎呀妈呀,苏妹子,你这眼睛比尺子还准啊!”
春苗崇拜地看着苏宁:“宁姐,你太厉害了!怎么想到的?”
苏宁微微一笑,掩饰住使用系统后的轻微眩晕感:“只是结合了理论和大家的反馈,做了个推测。到底行不行,还得真机试运行才知道。”
她看向窗外,天色已经蒙蒙亮。
“天快亮了,我们抓紧最后的时间,把外围部件组装好。上午,我们必须进行第一次试运行!”
晨光熹微中,车间里的灯火依然通明。经过一夜的奋战,那台原本瘫痪的国产样机,已经被赋予了新的“心脏”和“神经”,静静地矗立在那里,等待着实践的检验。从“演员”到“实力派”的蜕变,只差这最后、也是最关键的一步。所有人的心都悬着,期待而又紧张。